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公司新聞

并條機如何消除機械波

很多人對“并條機如何消除機械波”有誤解或不了解,接下來就讓小編帶大家一起,一來和各位朋友進行共享,探索關于“并條機如何消除機械波”的知識…

  方法一更換凹凸羅拉和圈條部件

  去除FA322型并條機2.6米以上及20厘米左右機械波

  江蘇省華強布料有限公司唐孝美張志祥韓衛(wèi)軍

  為提高成紗質量,江蘇省華強面料有限公司購進了帶有烏斯特公司USG型自調勻整裝置的FA322型并條機。通過多年的生產實踐,我們發(fā)覺凸凹羅拉、圈條張力、壓力棒等都可以造成典型的并條機械波。

  凹凸羅拉部位220厘米~250厘米及A·S%報警時的多柱機械波凹凸羅拉圓周表面黏花、嵌雜、損傷,安裝位置不正以及軸有間隙、松動等都會造成紗條產生周期性粗細不勻。當凹凸羅拉軸部位軸承因缺油等原因導致磨損嚴峻、間隙過大時,不僅會產生機械波,還會因位移傳感器檢測到的位移誤信號過大,超過A·S%監(jiān)控界限時會產生報警。實際生產中,凸羅拉軸部位6305軸承損壞,發(fā)生A·S%報警時,會出現2.6米、4米、8米等多柱機械波。

  圈條張力是由于圈條盤高速回轉產生離心力而使輸出條受到的張力,作用是使條子順直,順利成形。當圈條傳動部件存在磨損、松動等問題時,會使圈條盤回轉不平穩(wěn),條子承受周期性突變張力,影響輸出條子條干均勻度,產生的機械波波譜圖。圈條傳動部分部件磨損、松動產生的機械波皮帶輪L由于鍵槽磨損、松動產生18厘米~19厘米機械波。當主電機平皮帶有一處或多處缺損時,會使帶輪回轉不平穩(wěn)。平皮帶回轉一圈,產生一次或多次圈條盤和前壓輥間的圈條張力突變,從而產生機械波。

  壓力棒作為一種附加機件放在主牽伸區(qū),可使須條在壓力棒表面產生包圍弧,加強主牽伸區(qū)中部的摩擦力界,增強對浮游纖維休閑的操縱,使主牽伸區(qū)的摩擦力界向前鉗口延伸,纖維變速點前移且集中,減小了牽伸后的移距偏差,改善了牽伸后紗條的質量。條子不經正常通道,摩擦力界作用弱化,浮游區(qū)變長,對浮游纖維的操縱力減弱,纖維易提前變速且變速點分散,牽伸后的移距偏差增大,紗條的附加不勻增加,形成牽伸波。運轉操作不當,條子從壓力棒上面通過時會產生前區(qū)牽伸波。

  方法二改變工藝齒輪和牽伸倍數

  去除FA326型并條機的5厘米機械波

  江蘇悅達面料有限公司吳翼翔

  為了解決FA326型并條機出現5厘米機械波問題,我們分別從設備和工藝兩方面進行試驗、排查,從工藝齒輪、牽伸倍數等入手,將M齒輪由47齒改為49齒、N齒輪由24齒改為28齒,從而去除了機械波。指出改變前張力齒輪,減少壓輥至前羅拉之間的張力牽伸,加強設備維修保養(yǎng)工作,加強對工藝的改進和跟蹤,能有效改善粗紗條干不勻,去除粗紗、并條機械波,有效提高成紗質量。

  我們從工藝齒輪、牽伸倍數分配等方面入手,終將M齒輪由47齒改為49齒、N齒輪由24齒改為26齒,馬上壓輥至前羅拉的牽伸張力減小,后區(qū)牽伸倍數由1.2增大至1.3。前張力齒輪調整后,纖維間的抱合性明顯改善,解決了熟條太熟太爛的問題,有利于粗紗條干的改善。調整后,并條機顯示屏上的波譜圖馬上發(fā)生變化,5厘米左右的機械波沒有了,顯示正常。雖然熟條條干CV值保持在1.9%左右,在波譜圖上發(fā)生10厘米前機械波沒有了,但在粗紗機上進行定筒、定錠跟蹤試驗,粗紗的條干CV值由原來的4.01%變?yōu)?.68%。數據變化顯示措施得當,粗紗波譜圖顯示機械波也沒有了。這對改善后道工序的條干CV和機械波、提高成紗質量是非常有益的。

  采取以上措施后,去除機械波前、后紡CJ7.3tex紗的成紗質量對比,在同樣錠號的細紗機紗錠上進行紡制,再到相對應的絡筒機紡制的20只筒紗質量指標的平均值??煽闯觯涍^工藝齒輪調換后,成紗的質量指標有所改善。

  方法三檢修傳動羅拉齒輪和軸承

  處理并條機13~15厘米機械波

  安徽阜陽華源面料有限公司何海濤王維青

  我公司在使用電容式條干均勻儀進行日常質量檢查時,發(fā)覺兩個品種的多管細紗波譜圖出現了明顯的機械波,對此機械波進行了分析,并依據分析進行處理,去除了機械波,穩(wěn)定了產品質量。

  發(fā)覺機械波的品種分別是JC14.6tex機織紗和JC27.8tex針織物紗,由一臺粗紗機供應。由于兩個品種同時出現了機械波,且機械波的波長值較大,所以可以排解細紗工序產生的可能性,初步診斷為有缺陷部件在并條工序。

  檢查傳動一羅拉的齒輪和軸承,發(fā)覺一羅拉軸頭齒輪28T齒輪有一齒斷裂,由于在前一天的日常質量檢查中并沒有發(fā)覺條干異樣,推測齒輪內部有傷痕,經過長期傳動后產生突然爆齒,更換28T齒輪,并對相鄰齒輪及軸承進行檢查和加油,再開車檢測,波譜圖上機械波消逝。

  可以看出,由JC14.6tex細紗波譜圖計算的并條波長和并條實際波長相差略大,而由JC27.8tex細紗波譜圖計算的并條波長和實際波長幾乎相等。這可能是因為兩個品種在細紗工序的牽伸倍數不同造成的。JC14.6tex的牽伸倍數大,其細紗波譜圖上的機械波波長越靠后,則越不精確。由JC14.6tex細紗波譜圖計算的并條機波長和并條實際波長相差略大,而由JC27.8tex細紗波譜圖計算出的并條機波長和并條實際波長幾乎相等。這可能是因為兩個品種在細紗工序的牽伸倍數不同造成的。JC14.6tex細紗的牽伸倍數大,其細紗波譜圖上的機械波波長越靠后,則越不精確。湊個波譜圖上還可以看出,并列的三個柱狀機械波的跨度約為25米~35米,平均值為30米,是高的那柱機械波的波長值;并且機織紗粘度系數大,形成的波長更不明顯。相比之下,JC27.8tex的牽伸倍數小,波譜圖上的機械波波長特別清楚,以此為依據計算得出的并條機波長可靠性比較大。由此可以推斷,由細紗波譜圖推測粗紗波長,非常是并條波長時,可根據細紗工序的牽伸倍數的大小而適當放寬波長范圍。具體原則是牽伸倍數越大,則波長范圍越寬,有利于在生產中快速定位有缺陷的設備部位,為完早去除紡紗線疵點爭取時間。
  

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