我公司有6臺FA721型捻線機一直生產(chǎn)C27.8tex×2股線,每次落完紗后在重新開車的很短時間內(nèi)斷頭達40個~60個,嚴峻時多達80個~140個,嚴峻影響了生產(chǎn)效率和質(zhì)量。經(jīng)調(diào)查分析,斷頭大多出現(xiàn)在車剛啟動時。除少數(shù)斷頭是因為生頭時紗頭未纏緊或紗未過鋼絲圈、導(dǎo)紗鉤等操作不到位造成外,大多為葫蘆狀的雙氣圈,其隨著鋼領(lǐng)板的上升合并成一個大單氣圈,因氣圈過大而被導(dǎo)紗鉤掛斷,造成斷頭。為減少氣圈過大造成的斷頭,我們主要采取了優(yōu)選鋼絲圈、鋼領(lǐng)板復(fù)位由自動改為手動、關(guān)閉低速啟動延時功能、調(diào)整卷繞螺距等幾項措施。
優(yōu)選鋼絲圈。該機使用PG1.5160型大直徑鋼領(lǐng),升降全程230毫米,因而小紗氣圈大,若鋼絲圈偏輕,氣圈將會長時間碰隔紗板,破壞氣圈的正常運行,造成斷頭,因而應(yīng)適當加重鋼絲圈重量,經(jīng)和GO型鋼絲圈對比試驗,選擇了運行平穩(wěn),燒毀鋼絲圈較少。
鋼領(lǐng)板復(fù)位由自動改為手動。經(jīng)調(diào)查分析,其他企業(yè)A631型捻線機開車斷頭很少,其滿紗關(guān)車和開車鋼領(lǐng)板復(fù)位均為手動操作。開車時,先將鋼領(lǐng)板搖上去一些,然后再逐漸向下?lián)u到正常位置,而FA721型捻線機滿紗后,鋼領(lǐng)板自動下降,自動關(guān)車,落完紗按開車按鈕后,鋼領(lǐng)板自動復(fù)位,紡紗線是從管子底開始向上卷繞的,始紡位置低,氣圈大,簡單造成斷頭。為了縮短始紡氣圈,必須使始紡位置上移,這只有將開車時的鋼領(lǐng)板復(fù)位由自動改為手動。由于該機無手動復(fù)位裝置,我們在成形棘輪正對的車頭門上開了一個直徑40毫米的圓孔,使搖把可從門外直接插到棘輪軸上,同時又在車頭罩子的側(cè)面打孔加裝了一個杠桿式棘爪抬升裝置,用手壓住露在外面的手柄,就可使棘爪抬起,用搖把操縱鋼領(lǐng)板的升降了。落完紗開車前,先用搖把沿逆時針搖4圈~5圈,將鋼領(lǐng)板搖到管子的中部,再按開車按鈕,然后一邊查看紡紗位置,一邊沿順時針方向?qū)擃I(lǐng)板向下?lián)u1圈~1.5圈,終使紡紗的低位置又恢復(fù)到管子底部,此時車已開正常,不會影響斷頭了。改手動搖車后,斷頭明顯減少。
關(guān)閉低速啟動延時功能。該機電機為雙速電機,低速功率為5千瓦,高速功率10千瓦,低速時電機功率偏低,個別車在啟動時,因負荷重啟動不穩(wěn)定,造成多次啟動,使斷頭大幅增加,我們通過試驗將低速延時繼電器時間調(diào)至短,關(guān)閉了延時,電機直接高速啟動,調(diào)整后去除了開車斷頭波動。
調(diào)整卷繞螺距。我們發(fā)覺c27.8tex×2股線管紗在絡(luò)筒回倒退繞時,脫圈現(xiàn)象嚴峻。為此,我們將卷繞螺距由紡紗線直徑的4倍加大到5.5倍,調(diào)整后脫圈現(xiàn)象很少發(fā)生,但開車斷頭又明顯上升。分析認為,卷繞螺距過大時鋼領(lǐng)板升降速度加快,使氣圈大小變化較快,易產(chǎn)生斷頭,將卷繞螺距減小為紡紗線直徑的5倍后捻線開車斷頭有所下降,而絡(luò)筒退繞脫圈亦不多見,效果較好。通過以上措施使開車斷頭大幅下降到每個落紗周期5個~15個,減輕了值車工勞動強度,也保證了質(zhì)量。
□陜西八方布料有限責任公司 王繼紅 吳漢 林金波
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